日前,首钢水钢炼钢厂二准备车间100t钢包滑板砖四次连滑技术攻关取得突破,在使用国产机构、低档次滑板砖基础上实现四次连滑,跻身全国行业先进水平。 该厂自推广应用滑板砖三次连滑技术以来,经过持续攻关,目前二准备车间三次连滑率已达96%以上,达到全国最好水平。为深入抓好降本增效工作,该车间今年又盯上钢包滑板砖,着力攻关四连滑。车间主任带头,车间技术员、生产骨干每天守在现场,对机构运行情况、钢包包龄、连滑率等问题进行反复研究、实验,先后组织了四次现场讨论会,三次修改完善“100吨钢包滑板砖四次连滑试验方案”,五次邀请滑板砖及机构生产厂家工程技术人员到现场指导技术攻关。 为确保L245管线钢板四连滑的实用性与可行性,二准备车间在三连滑操作技术稳定可靠、连滑率保持高水平条件下,从10月19日开始,利用白班时间,在100吨钢包上推行四次连滑实验,要求当班质检员随时观察运行状况,按照“作业指导书”标准,组织操作工及时掌握和积累四次连滑操作技能。据测算,该车间将四次连滑率定在了20%,按二炼钢每月30万吨产量计算,该车间每月可降成本近6万元。此外,四连滑操作还可加快钢包周转、减轻工人劳动量、降低劳动强度。(信息来源:首钢日报)